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2023年12月17日发(作者:c的使用教程视频)
第
48
卷第
2
期2021年3月华北电力大学学报Journal
of
North
China
Electric
Power
UniversityVol.
48,No.2Mar.,
2021doi:
10.
3969/j.
ISSN.
1007-2691.
2021.
02. 13超超临界二次再热机组不同调频方式特性比较研究荆雨田,段立强,田李果(华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206)摘要:为保证电网安全平稳运行、平抑新能源对电网带来的冲击,火电机组需适应新环境,提高自身的调频
灵活性。使用Ebsilon仿真软件对某660
MW超超临界二次再热机组进行建模。基于此模型分别研究高加旁
路调频、补气阀调节、凝结水节流调频等不同方式调频特性,获得每种调频方式对于机组负荷及热经济性方
面的影响规律。并比较了三种调频方式各自的优劣点并进行排名,最后给出机组不同调频方式的使用建议,
结果表明:机组负荷需求较高时采用高加大旁路;对于经济性要求较高时采用凝结水节流调频;对两者均有
考虑时可选择1/2混合旁路或高加大旁路,在响应初期可打开补气阀做出最快反应。关键词:二次再热;高加旁路调频;补气阀调节;凝结水节流调频中图分类号:TK37
文献标识码:A
文章编号:1007-2691
(2021)
02-0104-10Comparison
of
Ultra-supercritical
Double
ReheatingUnits
under
Different
Frequency
ModulationsJING
Yutian,
DUAN
Liqiang,
TIAN
Liguo(School
of
Energy
Power
and
Mechanical
Engineering,
North
China
Electric
Power University, Beijing
102206,
China)
Abstract:
To
guarantee
the
stable
operation
and
to
smooth
the
new-energy-caused
impact
on
power
grid,
coal-fired
power
generation
units
need
to
adapt
to
the
new
environment
and
improve
their
frequency
modulation
flexibility.
In
this
paper,
we
use
Ebsilon
simulation
software
to
model
a
660
MW
ultra-supercritical
double
reheating
unit.
Based
on
this
model,
the
frequency
modulation
characteristics
of
different
frequency
modulation
modes,
such
as
high pressure
feeding
water heater
bypass
frequency
modulation,
overload
control
valve
adjustment
and
condensate
throttle
frequency
modulation,
are studied
respectively
to
obtain
their
effects
on
the
unit
load
and
thermal
performance.
Their
advantages
and
disadvantages
of
these
three
kinds
of
frequency
modulation
methods
are
compared
and
ranked
respectively.
Finally,
some
valuable
suggestions
for
the
use
of
the
frequency
modulation
methods
are
given.
The
results
show
that:
it
is
better
to use
the
whole
high
pressure
feeding
water
heater
bypass
frequency
modulation
when
the
load
demand
for
the
unit
is
higher,
to
use
the
condensate
throttling
frequency
modulation
when
the
economic performance
requirement
is
higher,
and
use
1/2
mixed
high
pressure
feeding
water
heater
bypass
or
the
whole
bypass
when
both
the
load
demand
and
the
economic
performance
demand
are
considered.
At
the
initial
stage
of
response,
it
is
suggested
to
open
the
overload
control
valve
to
realize
the
fastest
words:
double
reheating;
high
pressure
feeding
water
heater
bypass
frequency
modulation;
overload
control
valve
adjustment;
condensate
throttling
frequency
modulation0引言收稿日期:2020-08-24.基金项目:国家重点研发计划项目(20i7YFB0602i0i).
近年来随着新能源开发规模不断增大,火电
机组的整体占比及利用小时数有了明显的降低。
第2期荆雨田,等:超超临界二次再热机组不同调频方式特性比较研究105然而新能源具有波动性、间歇性等特点,对于电网
整体的安全稳定性有着负面影响。为了解决此矛
统层面的分析⑹。凝结水节流调频近年来的研究
较为完善,但以超超临界二次再热机组为对象的
盾需要火电机组承担调峰任务,甚至长时间处于
深度调峰状态,然而我国火电机组的整体调峰能
研究很少。尤其在以往的研究中很少对不同类型
调频方式进行直接对比。力较低[1],需要提高火电机组灵活性。二次再热机组以其参数高、效率高、低排放等
本文分别对机组采用高加旁路调频、补气阀
调节、凝结水节流调频特性进行研究,获得不同调
频方式下机组负荷及热经济性变化规律,对比三
种调频方式的优劣,给出在机组需要进行调频时
特点成为近年来燃煤机组中的主要发展方向,但
二次再热机组的一次调频能力明显弱于一次再热
机组[2],故寻找提高二次再热机组调频能力的方
法是首要任务[3]。本文采用Ebsilon仿真软件对某660
MW超超
的选择建议。1系统模型说明本文采用Ebsilon软件搭建系统模型,搭建的
临界二次再热机组进行建模,在此基础上分析高
加旁路、高压缸前补气阀、凝结水节流调频特性。
以往对于高加旁路调频的研究或着眼于单独的切
模型是基于一台660
MW超超临界二次再热机组
(系统图如图1所示),构建的模型如图2所示。
除某一级加热器[4]或着眼于高加混合旁路及大旁
路[5],没有进行对高加旁路调频方式的完整对比。
表2为所搭建模型与机组设计参数的对比。对于补气阀调节目前的研究还较少,更多的是系
高压缸中压缸除氧器汽器
0SC2H6
H7
H8
H9图1
某660
MW超超临界二次再热机组系统图Fig.1System
diagram
of
a
660
MW
ultra-supercritical
double
reheating
unit图2软件搭建的系统模型图Fig.2
System
model
diagram
built
by
software
106华北电力大学学报2021
年表1机组设计值与模型参数对比Tab.l工况Comparison
of
unit
design
values
and
model
parametersTHA75%THA模型值设计值50%THA设计值模型值40%THA设计值参数主蒸汽流量/kg・s-1主蒸汽温度/t设计值模型值模型值470.45600.00470.56600.00338.
99600.
00229.
03620.
00338.
99600.
00228.
46617.36220.
35600.
00152.
26220.
35600.
00151.52175.56600.00175.56600.
00121.64主蒸汽压力/bar一次再热蒸汽温度/t一次再热蒸汽压力/bar310.00620.00310.00620.00122.32620.0039.34620.
0048.
83616.
4448.08613.0838.7998.48620.0098.48620.0073.
05620.
0072.
46二次再热蒸汽温度/t二次再热蒸汽压力/bar618. 1922.
57620.
0015.37277.2616.
57620.00613.2330.23324.7030.
23324.5722.
69303.
500.
815.20280.
2012.46264.00i.
2212.36267.2i给水温度/t305.
92给水温度误差/%-0.
04i.08本文所采用的的调频手段是以4种典型运行
加小旁路、高加混合旁路、高加大旁路。以目前某
660
MW超超临界二次再热机组为基础,增设下面
几种旁路进行模拟试验,设置如下:分别对1至4
负荷(THA、75%THA、50%THA、40%THA)为基础
开展研究,所以模型准确性非常重要。由表1对
比结果看,模型的精度满足要求。号高加设置独立小旁路;对1/2号、1/2/3号设置
混合旁路;对1号至4号高加设置整体大旁路。
通过改变机组不同负荷、不同高加旁路开度进行
2高加旁路调频高压加热器旁路调频是指利用在高压加热器
对比实验。2.
1高加小旁路负荷响应对比进出口两端增设的给水旁路,使部分给水不经过
高压加热器的逐级加热而直接流入省煤器并继续
后续流程的调频手段[7]o高加旁路分为3种,高
单独旁路1至4号高加分别设为实验一至实
验四,在机组THA下开展试验,旁路流量为
100%o表2四种高加小旁路负荷响应对比Tab.2
Comparison
of
load
response
of
four
kinds
of high
pressure
feeding
water
heater
bypasses参数正常运行实验一
实验二实验三实验四
i开启713.3748.2250.
747
095.
062
开启3
开启662.
13-3.024开启汽轮机功率/MW』665.15-51.05679. 4814.
33667.
632.
48汽轮机功率增量/MW』汽轮机绝对内效率/%50.
937
068.
6650.
867
077.
6050.
977
063.
61汽轮机热耗率/(kJ/kW^h)7
051.58从表2数据可以看出,1号、2号高加旁路对于
响,原因为因旁路减少的抽汽而增加的做功,与其
他级抽汽量增加而减少的做功量基本一致,从而导
致机组负荷无明显变化。机组提升负荷有明显作用,而3号、4号旁路不具有
单独开启改变机组负荷的能力。1号高加旁路可提
升机组负荷达到48.22
MW,约占原负荷的7.
25%,
原因是1号高加的蓄热能力较强,减少的抽汽继续
在后续机组做功且做功能力强,后续几级抽汽量均
有所增加但因增加的抽汽而减少的做功量较少。2
号高加旁路可提升机组负荷达14.33
MW,约占原
负荷的2.
15%,调频能力不如1号强,分析原因是2
机组热经济性方面,高加旁路对于机组的热
经济性是产生负面影响的,打开旁路会降低机组
的绝对内效率,增高热耗率。其中实验一对于机
组的热经济性影响最大,效率降低0.31%,热耗率
提高43.
48
kJ/kW・h,原因是1号高加的抽汽做功
能力最强,对机组的影响最大。2.2高加小旁路、混合旁路、大旁路负荷响应对
号高加蓄热能力较1号高加低一些且2号旁路开启
时1号高加抽气量有显著增加,从而降低了部分调
比频能力。3号、4号高加旁路对机组负荷无明显影
实验在THA工况下、按照机组考核爬坡要求
第2期荆雨田,等:超超临界二次再热机组不同调频方式特性比较研究1075%的负荷,即机组功率增加33.26
MW条件下进
混合旁路,实验三为1/2/3混合旁路,实验四为1/行对比,实验一为1号高加小旁路,实验二为1/2
2/3/4高加大旁路。表3四种旁路形式负荷响应对比Tab.3
Comparison
of
load
response
of
four
kinds
of
bypass
modes参数正常运行实验一实验二实验三实验四1开启1/2开启1/2/3开启1/2/3/4
开启698.
41汽轮机功率/MW旁路流量开度/%给水温度/°c665.
150324.
57698.
4175.78698.
4140. 48301.
997116.
38698.
4129.9125.
30302.
80956.63301.
267133.93300.
938141.91号高加抽汽流量/t・h-1182.4121.012号高加抽汽流量/t・h-13号高加抽汽流量/t・h-14号高加抽汽流量/t・h-1除氧器抽汽流量/t・h-1137.483.382.
9481.
8650.
9287.
7358.
1150.
1743.9592.
8357.
3639.
0939.
9573.
8346.313651.2744.
1143.
8450.
82汽轮机绝对内效率/%汽轮机热耗率/(kJ/kW
•
h)51.0550.
827
083.
3350.
777
091.
350.
737
096.
367
051.587
083.
54从表3数据中可以观察到,当机组负荷都提
高相同数值时,所打开的旁路流量开度是不同的。
实验一到实验四所打开的旁路流量依次减少,说
明调频能力是依次增大的。
在前面分析高加小旁
路调频特性时,3号、4号作为单独高加旁路时是
没有调频能力的,但加入整体大旁路后,起到了较
明显的正向作用。可以观察到4种旁路方式对于给水温度的影
响接近,但是4种旁路方式对加热器自身的热冲
击差异较大。在实验一中被旁路的抽汽全部来自
于1号高加,其他加热器只有均匀微小的提升,因
图3
流量开度-机组功率特性曲线.Fig.3
Opening-power
characteristic
curve—#12
—#123
#1234此这种方式对1号高加的热冲击较大。实验四中
可以观察到各级抽汽相较于正常运行时均有所改
变,但改变较小,故这种方式是4种方式中对各级
加热器热冲击最小的。实验二和三则介于两者之
间。机组热经济性方面,当机组提升负荷一致时,
实验一和实验二的内效率和热耗率性能指标最
30
35
40
45
50
55
60
65
70旁路流量开度/%好,但是四组实验整体相差不大。2.3不同流量开度对机组参数的影响图4流量开度-给水温度特性曲线Fig.4
Opening-feed
water
temperature
characteristic
curve实验选择1/2号混合旁路、1/2/3号混合旁
路、高加大旁路在THA工况下进行不同流量开度
可以发现高加大旁路调频能力最强,在改变同样
的旁路开度时,高加大旁路对功率的改变能力也
是最强的。流量开度-给水温度曲线中,对于给水
的实验,以研究在不开度下机组功率,给水温度,
机组热耗率的变化规律。由图3〜图5三张图可看出,9条特性曲线均
近似呈现线性变化,这对于在实际电厂中的操作
起到重要的指导作用,改变开度获得功率、给水温
度、热耗率变化特性。对于流量开度-功率曲线,温度影响最大的是大旁路,其最大温度差达到
40.
9
,其次是1/2/3混合旁路,最小是1/2混合
旁路。对于流量开度-热耗率曲线可以发现经济
°C性最好的是1/2混合旁路,最差的是大旁路。故
108华北电力大学学报2021
年图5流量开度-热耗率特性曲线Fig.5
Opening-heat
rate
characteristic
curve从以上三者的角度综合考虑,在后续的研究中,会
不再考虑1/2/3此种混合旁路,由于其经济性不
占优,调频能力同样不占优。3补气阀调节补气阀是安装在主调阀前的一个阀门。该阀
门将主蒸汽引至高压缸中的某一级,使主蒸汽与
做功后的上一级排气混合,共同进入下一级膨胀
做功[8]o当机组需要一次调频时,可以打开补气
阀阀门,从而增加机组的功率输出[9]o实验选择
在机组THA、75%THA、50%THA运行方式下,依
次改变补气阀流量开度从10%至90%,比较其负
荷及热经济性变化,如图6
-图11所示。7
o7118O6
7168.45
7173-16
7172.857157.61 -----------------7
o-------^1^5.71科 ---------------
,-1A6O5
7
o1A4O4
7
oJ-OJa-JO-X^0-42
50.3 50.22
50.19
50.19
50.21
50.24123
71O
o10O2
:1?
29
207
-7A8O
o1
o76O£匚匚74O10
20
30
40
f50
F60
70l
1180
90补气阀流量开度/%图6
THA运行工况下机组功率及热经济性变化
Fig.6
Changes
of
power
and
thermal
performance
of
unit
under
THA
operating
condition先观察THA运行工况情况下,如图6所示,补
气阀调门开度从10%至90%的数据变化,补气阀
开度整体的调频能力不强,最多时可增加机组原
功率的3.47%;机组的绝对内效率受补气阀开度
影响较小,而机组热耗率是呈先上升后下降的趋
势,可以看到补气阀开度60%时,机组绝对内效率
达到最低点50.
19%且热耗率处于
7
173.
16
kJ/kW・h,当阀门开度从60%减小或者
从60%增大,机组内效率会逐步上升,热耗率会逐
渐减小。50.1907
173.750.1897
173.6
Q50.1887
173.5
言7
173.4
§50.1877
173.3
爲50.186750.1857
173.2173.1
S150.1847
173.0
輛7
173.9
点50.1837
172.8图7
THA运行工况下机组内效率及热耗率极值点Fi加Extreme
value
points
of
unit
internal
efficiency
and
heat
consumption
rate
under
THA
operating
condi:
'2_48.7
48.51
4^6
48.26
48.2
48.2
48.22
48.26
48.3:07251:01007010
20
30
40
50
60
708090补气阀流量开度/%图8
75%THA工况下机组功率及热经济性变化Fig.8
Changes
of
power
and
thermal
performance
of
unit
under
75%THA
operating
condition7
300.57
300.07
299.57
299.07
29&57 29&07
297.5图9
75%THA运行工况下机组内效率及热耗率极值点Fig.9
Extreme
value
points
of
unit
internal
efficiency
and
heat
consumption
rate
under
75%THA
operating
condition横向对比三种不同运行工况下,整体的趋势
相同,机组负荷增加量随补气阀流量开度增大随
之增加。机组热耗率从补气阀开度10%至90%范
围内呈先上升后下降的趋势,存在热耗率最大点,
按照机组运行工况依次下降排列,最大点分别出
现在64%、59%、59%补气阀开度下。汽轮机的绝
对内效率随补气阀流量开度的增大变化不明显,
但具有先降低后增加的趋势,故有一效率最低点,
按照机组运
行工况
依次下
降排
列,
最小
点
分别
出
第2期6o
5o
4o
o3
o2
o1
oo-110
20
荆雨田,等:超超临界二次再热机组不同调频方式特性比较研究“
7472.17109—75%THA工况40%THA工况7
4807
4607
4407
4207
4007
380—
THA工况—50%THA工况30
40
50 60
70
S0
907
3607
340补气阀流量开度/%凝结水节流比例/%图10
50%THA工况下机组功率及热经济性变化图12不同运行方式下负荷变化比例与凝结水节流比例关系Fig.10
Changes
of
power
and
thermal
performance
of
unit
under
50%
THA
operating
condition7
472.5(7
472.0q.A7
471.5WP07
471.0/<7
470.5^聚7
470.0翱男7
469.5补气阀流量开度/%图11
50%THA运行工况下机组内效率及热耗率极值
点Fig.11
Extreme
value
points
of
unit
internal
efficiency
and
heat consumption
rate
under
50%
THA
operating
condition现在64%、58%、55%补气阀开度下。4凝结水节流调频凝结水节流调频的原理是,利用除氧器上水
调门或者改变凝结水泵的转速来达到短时间内减
少或增大进入低压加热器及除氧器的凝结水流
量,从而改变各级低压加热器及除氧器的抽气量,
最终达到改变机组负荷的目的[10,11]。本节探讨在
不同负荷下利用凝结水节流调频对于机组负荷的
影响,及相同负荷下不同节流量对于机组的热经
济性影响,如图12-图15所示。4.
1不同运行方式下的凝结水节流调频对机组在4种不同运行方式下,改变凝结水
节流比例从0至100%,用仿真模型进行模拟,记
录最终机组负荷变化的比例,实验结果如下。由图9可以发现如下规律:4种运行方式下,
负荷变化比例与凝结水节流比例均呈现线性变化
关系。对比不同运行方式,可观察到机组运行的
负荷越高,凝结水节流调频的能力也越强,机组的Fig.12
Relation
between
ratio
of
load
change
and
ratio
of
condensate
throttling under
different
operation
modes负荷低,凝结水节流调频的能力也越低。凝结水节流调频的能力较强。在THA及
75%THA运行方式下,当凝结水节流比例到达
70%时,即可增加机组5%以上的负荷,达到机组
考核要求。在50%THA运行方式中则需要凝结水
节流比例达到80%时,可增加机组负荷达5%。而
40%THA运行方式下,仅利用凝结水节流较难达
到增加5%负荷的目的。在相同运行方式下,机组
负荷变化比例随凝结水节流比例提高而增加,并
且具有双向可调的性质。线性变化的优势是,控
制阀门每增加相同的凝结水节流量,机组增加的
负荷量是相同的,这样的性质有利于实际运行中
的操控。4.2不同凝结水节流比例对机组热经济性的影
响对比机组在THA、75%THA、50%THA三种不
同运行方式下,当改变凝结水节流比例,研究凝结
水节流调频给机组热经济性变化带来的影响。负荷变化―绝对内效率―热耗率7
1007
0006
9006 8006
7006
6006
5006
400图13
THA工况机组负荷变化及热经济性表现Fig.13
Load
change
and
thermal
performance
of
unit
underTHA
working
condition由图10~图12可得出如下结论:机组在不使
用凝结水节流调频时,三种运行方式的绝对内效
率分别为51.
05%、48.
95%、46.
07%。通过比较可
110华北电力大学学报2021
年1/2号高加混合旁路、高加大旁路、补气阀调节、凝
结水节流调频,如图16
-图20所示。5.
1提升机组相同负荷各调频方式热经济性在机组THA提升负荷分别选择
20
MW(
实
验
一
)
运行方式下和
45
MW
(
,实
验
二)
两
组
实
验。
由于补气阀最高仅有23.08
MW的提升空间,而1
号小旁路和凝结水节流调频的最大提升负荷分别
为48.
22 MW和47.
78
MW。在同一负荷提升标
准下,比较单独利用各调频手段,对机组热经济性
图14
75%THA工况机组负荷变化及热经济性表现Fig.14
Load
change
and
thermal
performance
of
unit
under75%THA
working
condition负荷变化
绝对内效率一—热耗率607
350507
3007
250407
2007
150307
100207
0507
000106
9506
9006 85010
20
30
40
50
60
70
80凝结水节流比例/%图15
50%THA工况机组负荷变化及热经济性表现Fig.15
Load
change
and
thermal
performance
of
unit
under50%THA
working
condition以发现凝结水节流调频不同于高加旁路调频、补
气阀调频等手段,此种方式在提升机组负荷的同
时不会降低机组的绝对内效率,并且效率会随着
凝结水节流比例的增加而提高,最大出现在THA
运行方式下80%凝结水节流比例时,可以提高
3.09%的内效率。机组正常运行时,三种运行方式下的热耗率
分别为
7
051.
58
kJ/kW・h、7
184.
06
kJ/kW・h、
7
352.21
kJ/kW・h。通过比较可以得出使用凝节
水节流进行调频时,不会对机组的热耗产生负面
影响,相反随着凝结水节流比例的增加机组的热
耗会随之降低,热耗降低最多出现在THA运行方
式下80%凝结水节流比例时,可降低机组热耗达
402.
04
kJ/kW・h。5三种调频方式对比上文对于超超临界二次再热机组的几种调频
手段分别作了特性分析,本节将三种调频手段放
到统一标准下对比,比较对象选择1号高加旁路、
的影响。72007
1
5
o
7
1
0
o
7
0
5
o
7
0
0
o
(/pl)/<69
5
o眾
接690O翱
男
685O6800图16
THA工况下机组负荷提升20
MW各调频手段热
经济性数据Fig.
16
Thermal
performance
data
of
various
frequency
modulation
methods
for
unit
load
enhancement
of
20
MW
under
THA
working
condition554..854..44.O53.653.252.252.85L.4O()/<5L6眾52瘵5O.翱5O.O..8足5.4O1号小旁路1/2混合旁路高加大旁路凝结水节流图17
THA工况下机组负荷提升45
MW各调频手段热
经济性数据Fig.
17
Thermal
performance
data
of
various
frequency
modulation
methods
for
unit
load
enhancement
of
45
MW
under
THA
working
condition机组正常运行在THA工况时,绝对内效率
51.
05%,热耗率7
051.58
kJ/kW・h。从结果中可以
看到高加旁路的三种旁路方式,在提升相同负荷
时,绝对内效率与热耗率三者基本相同,其中高加
大旁路的内效率相对较低,热耗率较高。而1号
第2期荆雨田,等:超超临界二次再热机组不同调频方式特性比较研究111高加小旁路和1/2混合旁路的改变对于机组的热
经济性影响几乎一致,不会受到调频负荷的影响
而出现较大差异。
在实验一中补气阀调节是所有
调频手段中热经济性最差的,其内效率最低,与最
■1号小旁路・1/2混合旁路皐高加大旁路补气阀调节■凝结水节流■7A
66
2542.0高者相差2.
37%
;其热耗率最高,与最低者相差
323.66
kJ/kW・h。究其原因,从汽轮机高压缸中直
接调节,与利用回热系统的蓄热来进行调节,前者
对于机组的影响更大,是从源头改变了机组的负
荷,速度虽然会更快,但对热经济性的影响更大。
凝结水节流调频是唯一可以在提升机组负荷的同
时可以改善机组经济性的调频方式,其内效率比
正常运行时高出1.53%,热耗率比正常运行时低
204.
8
kJ/kW・h。对比实验一与实验二可以发现随
着调频负荷的提升,咼加旁路调频方式与凝结水
节流调频的热经济性差异也随之增大,凝结水节
流调频的优势更为凸显。5.2相同开度比较不同调频方式的潜力继续比较上述的5种调频方式,现在设定机
组在4种运行情况下,各打开30%、50%、70%的阀
门开度,比较在各种运行方式中,不同调频方式的
潜力。■
1号小旁路■
1/2混合旁路應高加大旁路■补气阀调节■凝结水节流439.74
o
3O24.02010_921040%THA
50%THA
75%THA
THA图18
四种运行工况下各调频方式30%开度机组负荷
增量Fig.18
Load
increment
of
each
frequency
modulation
mode
at
30%
valve
opening
degree
under
four
operating
conditions可以发现在机组同样运行方式时,五种调频
方式均随着阀门开度的增加而增强。调频能力与
机组所运行的负荷有直接关系,调频能力随机组
负荷增高而增大。从图中可以明显分辨出几种调
频方式的调频能力。
调频能力最强的是高加大旁
路,在THA运行工况70%开度下,与最低的补气
阀调节机组负荷增加量之差可达75.
55
MW,占原
负荷的11.36%。调频能力其次的是1/2混合旁
路,在THA运行工况70%开度时,负荷提升量是1
图19
四种运行工况下各调频方式50%开度机组负荷
增量Fig.19
Load
increment
of
each
frequency
modulation
mode
at
70%
valve
opening
degree
under
four
operating
conditions■
1号小旁路■
1/2混合旁路徐高加大旁路■补气阀调节■凝结水节流40%THA
50%THA
75%THA
THA图20
四种运行工况下各调频方式70%开度机组负荷
增量Fig.20
Load
increment
of
each
frequency
modulation
mode
at
70%
valve
opening
degree
under
four
operating
conditions号小旁路的两倍,体现出混合旁路较小旁路更强
的负荷调节能力。
1
号高加小旁路与凝结水节流
调频在机组低负荷运行时调频能力相当,在机组
负荷升高时,调频能力差距逐渐增大。调频潜力
最小的是补气阀调节,在THA运行工况70%开度
时仅提升机组负荷的2.6%。5.3调频方式的选择从前文的结果中,可以看出几种调频方式中,
从机组的热经济性方面比较,排名如下:凝结水节流调频>1号小旁路=1/2混合旁路
>高加大旁路〉补气阀调节从机组调频潜力方面比较,排名如下:咼加大旁路>1/2混合旁路>凝结水节流调频
>1
号小旁路>补气阀调节所以综合以上结果,如果需要提升较大负荷
112华北电力大学学报2021
年时应该考虑高加大旁路;如果需要提升的负荷不
FENG
Hongli.
Study
on
current
situation
and
counter大,而考虑经济性优先时,优先选用凝结水节流调
频;当既需要提升负荷,也需要考虑经济性时,推
荐采用1/2混合旁路或者高加大旁路。1号小旁
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应速度最快,可以作为调频初期的方法,然后迅速
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Thermal
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本文分析比较了三种典型调频方式特性,主
要结论如下:(1)
高加旁路调频特性四个高加小旁路中,仅有1号及2号高加旁
路具有负荷调节功能,1号高加的调节能力显著强
于2号,但两者热经济性相仿,故选用1号高加进
行后续对比。比较1号高加,1/2、1/2/3混合旁路,高加大
旁路,负荷调节能力依次提高,3、4号高加旁路单
独使用没有效果,但与其他加热器组合后有了明
显的负荷调节能力。
四者中对于机组加热器管路
的热冲击大旁路最为均匀,1号高加旁路的热冲击
性最差。对比混合旁路及大旁路,1/2混合旁路的热耗
率及给水温度表现最好但负荷调节能力最低,大
旁路负荷调节能力最强,但热耗率最高,给水温度
下降最多。1/2/3混合旁路三项表现均处于中间
位置,故在后续实验中不再参与讨论。(2)
补气阀调节特性负荷调节能力最弱,热经济性最低,但因其响
应速度最快,
可作为调频初期使用方法。(3)
凝结水节流调频特性它是唯一在提升机组负荷的同时还能提高机
组热经济性的调频方法,并且呈线性表现,其负荷
调节能力与1号高加旁路相近。(4)
对于几种调频方式的选择,机组负荷需求
较高时采用高加大旁路;
对于经济性要求较高时
采用凝结水节流调频;
对两者均有考虑时可选择
1/2混合旁路或高加大旁路,在响应初期可打开补
气阀做出最快反应。参考文献:[1
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dlq@
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Test
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frequency机组的节能和优化,E-mail:
1058413943@qq.
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tl0615@sina.
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