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2024年1月27日发(作者:给我一个可以免费看片3)

UWT重锤料位计故障代码原因分析及其解决方法

一、第二代重锤SLS

代码 问题原因 问题表现

电机停止运转,当脉冲感应器可以再次识别软件,感应锤将移动到顶部停止位置。

1、电机停止运转;

2出现代码后,电机顺时针上提感应锤,但4分钟后人无效。

解决措施

检查小线路板与大线路板之间的连接头是否插稳;若条件许可,可用新的小线路板替换检查。

Error 2 脉冲感应器(小线路板)不能识别软件,收不到来自小滑轮的感应脉冲信号。

Error 3 1、 钢带/钢缆断裂

a)安装位置很靠近进料口/仓壁;b)料仓锥体狭长;c)量程设置大于实际料仓高度

2、 电机失灵

齿轮打滑

碳刷寿命

1、 检查机械部分,若钢带/缆断裂,则建议更换钢带/缆,接好感应锤;若钢带/缆足够长,则剪去磨损部分,连接好感应锤使用。针对实际原因可选解决方案:a)选择合适安装口,避开进料口及仓壁,分别距1.5米以上;采用连锁中断测量方式;b)量程设置于锥体以上,或采用测量中断方式c)正确设置量程

2、 电机检查:断电,用手转动大转轮,若无法转动则齿轮正常;用万用表测红绿线间的电阻,若存在8欧左右电阻,则碳刷正常;通电,电机能转动则正常

1、 维修卷轮,或重新盘绕,使用电机手动控制,若钢带/钢缆太短,则更换新的钢带/钢缆

2、 调整小滑轮杠杆的位置,使小滑轮能够上下自由顺畅的转动;若生锈则更换小滑轮(轴承)

3、 检查电机接线,正确接线

1、 先尝试电机手动上拉感应锤,直到顶部停止位置;卸掉物料,释放感应锤,确保不受阻碍

2、 调到电机手动控制模式(Manual Control),拿出重锤检查清洁器部分,清理潮湿物料,或从机械壳体外部引入压缩空气将物料吹干吹出;若磨损则建议更换清洁器

使用正确电压

1、清理下方阻碍物,如横梁、钢筋等

2、检查清洁器部分,清理潮湿物料(同Error6)

检查钢带/钢缆的磨损程度,根据实际情况可选择:1、截去受损钢带/缆,若足够长的话

2、更换新的钢带/缆

Error 4 1、卷轮无脉冲信号,钢缆/钢带缠绕/反绕

2、小滑轮转动阻滞,杠杆偏了,潮湿/腐蚀环境,轴承生锈

3、电机线接反了

电机上拉至顶部停止位置

Error 6 感应锤向上移动受阻: 感应锤向上移动2秒1、 埋锤或下方横梁钟无效,便持续10秒卡住 钟保持不动;然后电机2、 清洁器部分卡住:稍微释放感应锤在上潮湿物料粘住或拉,若仍不动,则会重磨损(有时会同时复一共5遍同样的动出现Error4) 作,然后1小时后再重复

Error 7 电压过低

Error 8 感应锤向下移动受阻: 设备将发出5次指令,1、 在顶部停止位置若感应锤仍无法正常停止不动 移动,将显示代码

2、 其移动距离小于20cm

Error 9 维护间隔时间 缆式3万次测量

带式4万次测量

二、第三代重锤SLSNB

自诊断维护代码,红灯闪烁,Relay4指示维护状态。均可按START按钮复位。

维护代码

M10

描述

往返滑轮移动不顺畅或不规则

感应锤卡塞在顶部停止位置或者下方短距离内

出现现象

出现该消息,仍能正常测量。若随后五次测量皆正常,则消息将自动消失。

产品将尝试启动5次,若感应锤在此其间无法释放,将显示此消息。若新的一次测量能够释放感应锤,该消息将自动消失。

解决方法

检查滑轮动作是否正确检查钢带或钢缆在滑轮上是否打滑

检查清洁器或安装孔下方,释放感应锤,确保最小移动距离>

200mm (7.87“)

M11

M12 SD卡没正常工作 在诊断菜单中设置“SD Card Enable”但实际在菜单中设置成“SD

上没有插SD卡或SD卡没正确工作。 Card Disable”或更换SD卡

维修间隔:钢缆或钢带

总的测量周期次数达到了钢带或钢缆寿命的更换钢带或钢缆

70%。为了保证未来能够无差错的工作,强烈建议更换钢带或钢缆。

复位该条消息之后,钢带或钢缆测量周期的内部计数器将被清零。

若该条消息没被复位,产品将继续测量,直到达到钢带或钢缆寿命的90%,故障代码F16将出现。

总的运行时间达到电机寿命的70%。 更换炭刷电机

为了保证产品能在未来无差错地工作,建议更换电机;该条消息复位之后,电机运行时间地内部计数器将被清零

若没对该消息进行复位,则产品继续运行,直到达到电机寿命的90%,将出现故障代码F17。

M16

M17 维修间隔:

炭刷电机

(无炭刷电机无此项)

自诊断故障代码,红灯亮,Relay3指示故障状态。通过按START和SETUP进行复位,可消除代码。

故障代码

F10

描述

电机或电机的电子部分故障

感应锤被埋或卡塞

现象

当电机启动时,无法旋转通过大卷轮感应

下测及上行距离相差较大,通过大卷轮感应得出结果。

设备的表现

若有可能,感应锤将回收到“顶部停止位置”.

电机向上移动感应锤4秒,然后等待10秒,之后稍微向下释放感应锤,再向上提。若感应锤仍然被埋或卡塞,该过程将被重复5次,然后隔1小时之后再尝试挣脱被埋状态。

电机向上提钢带,若过一段特定的时间之后,感应锤没到达“顶部停止位置”,电机便停止。

解决方法

更换电机或其电子部分

释放感应锤,确保它能无障碍地运动

F11

F12 钢带或钢缆断裂

电机在运行,但感应锤一直没有到达“顶部停止位置”。通过感应大卷轮与行程滑轮杠杆的反应得出结论。

行程滑轮与卷轮移动方向不一致,通过比较两者之间的感应线路而得出结果。

维修钢带/钢缆,检查钢带/钢缆是否正确组装,感应锤被塌料/下料所埋几率

F13 钢带或钢缆太短或钢缆纠绕

电机转动方向不变,而感应锤检查钢带/钢缆是否被拉至“顶部停止位置”。 太短与调节里的最小安全设置作比较。检查卷轮上是否绕缆而引起反绕了。

感应锤移至顶部停止位置

无法重新开始测量

根据技术参数要求确保供电正常

更换钢带/钢缆

F15

F16

直流电流不运行时供电下降

足(仅DC项)

维修间隔钢缆/钢带

总的运行周期次数达到钢带/钢缆运行时限的90%。见维护消息M16。

实际运行时间达到电机运行时限的90%,见维护消息M17。

F17

维修间隔:电机

无法重新启动测量。 更换电机

***第二代SLS显示“STAND BY”及第三代SLS-NB显示“BLOCKED”均表示24&26端子处于断开状态,感应锤上拉到顶部停止位置,重锤处于测量中断状态,只需连接24&26便可以正常测量。

一般维护步骤:

首先,必须确认重锤安全操作安装距离(位置距离进料口及仓壁分别1.5米以上,不受物料冲击方向)

1、同时打开电子及机械盖子,查看电气部分所出现的代码,从表中找到相应的代码,查出故障原因。

2、查看机械部分是否断缆/带,是否缠绕正常,保证杠杆滑轮所处位置恰当。

3、若电子机械皆无异常,则a)若出现M代码,直接按“Start”可复位;b)若出现F代码,则需同时按“Start”和“Setup”复位。(中断状态无法复位,必须将24&26短接)

4、可进入高级调节菜单,手动控制电机上下行,检查重锤运行状况,是否锤头有回收到顶部。进入方法:a)在初始界面,同时按上、下箭头两秒钟,进入高级调节菜单,再按向下箭头选择诊断菜单“Diagnostic ..”,按“Setup”按钮进入,再按向下箭头选择“Manual ..”菜单,按“Setup”按钮进入,光标闪烁了此时可按上下箭头手动进行操控„最后再按“Setup”退出,光标不闪烁,再按“Start”返回初始界面。

5、若出现断缆/带,则需要检查电机是否损坏,断电,手动转动钢缆/带卷轮是否能够转动,若不能转动,电机未被损坏,若卷轮能够被转动,则电机损坏。


本文标签: 电机 感应 钢带 钢缆 代码